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丙烯循环气压缩机故障分析与处理

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触 石 辽.用 工一童   丙烯循环气压缩机故障分析与处税 64钏WWWN1H. ef2…年 中国石油化工股份有限公司济南分公司 一山东 50101) 王蒙 【摘要l从工艺和设备两个方面对1 0万t/a聚丙烯装置丙烯循环气压缩机 PK301的故障原因进行了较为全面的分析,并提出了相应的对策和解决措施,可为 保障丙烯循环气压缩机的优质运行提供借鉴。 【关键词】丙烯循环气压缩机故障分析解决措施 一、前言 丙烯循环气压缩机是聚丙烯装置丙烯回收系统的核心设备之一。某石化企业 l0万t/a聚丙烯装置的丙烯循环气压缩机PK301型号为2K140 2M,由瑞士SULZER BURCKHRDT公司生产,其工艺参数见下表。该压缩机为立式双缸、无油式迷宫密 封活塞往复式压缩机,主要工作介质是含少量TEAL( ̄乙基铝) ̄I3ATMER163的丙 烯混合气体。 PK301型压缩机工艺参数表 吸入压力 排出压力 吸入温度 排出温度 最小流量 电动机功率 电动机转速 /MPa /MPa /℃ /℃ /(kg/h) /(dmin) L D.}49 — 2 O2 45 )】O 2 404 】85 740 丙烯回收流程如图l所示。含少量单体的聚合物进入循环气过滤器F301后,进 一步低压闪蒸,分离出丙烯混合气。聚合物从底部进入汽蒸单元,而丙烯混合气从 顶部排出,经过循环气安全过滤器F302后进入低压丙烯洗涤塔T302,在洗涤塔中与 穆 石 增大、气阀损坏。此外,由于原料丙烯质量有时较差, 级人口过滤器前,避免工艺气体漏入隔离段,进入曲轴 厢 遇.工 洲 回收的丙烯混合气体中c5及以上烃油组分在系统中积 箱,污染润滑油。 聚,未及时排除,亦使机组严重带油,造成压缩机故 隔离段与曲轴箱之间的连通管特别是其上单向阀 障。 的口径较细,易发生堵塞不畅,造成注入隔离段内的冲 税 2.工艺方面故障解决措施 洗丙烯无法引入曲轴箱,从而失去在曲轴箱上部的阻 针对工艺操作因素,采取以下措施。 油、保护作用,加之运行一定时间后,刮油环刮油效 1)定期检查更换F301内过滤袋,确保过滤效果。 果下降,曲轴箱内润滑油不断漏入隔离段而导致油位下 2)严格按照工艺要求,定期更换和净化T302内洗 降。 涤油,确保工艺气体干净,防止细粉等杂质进入机组。 (4)曲轴箱油泵压差低报警引发联锁停机压 3)控制好T302油温,防止油温太低而黏度大,洗 缩机的主轴瓦等依靠与曲轴相连的同步齿轮油泵润 涤效果不好;油温太高则将油气带入PK301中,影响机 滑,油压为0.35~0.40MPa,并设有油压低报联锁 组运行。 PDSLL35201。2009年l1月~2010年2y],5次因油泵出 4)加强低压闪蒸系统单元操作,避免系统波动或 入口压差不断下降至PDSLL35201联锁设定值0.2MPa而 操作失误造成的影响。 引发自保停机,更换曲轴箱润滑油后故障依然。 5)为防止系统产生Al 0 粉末,故应避免阴雨天时 故障原因分析:因系统带粉、带油,造成活塞杆 进行F30 1、T302及PK30 1的开盖检修。 迷宫密封系统的导气环上的导气孔堵塞,泄漏的气体无 法及时排出,高压丙烯气体夹带着TEAL沿活塞杆进入 三、设备方面故障分析与处理 曲轴箱内,导致润滑油变稀后油泵出口压力不断下降, 1.设备方面故障分析 最终引发联锁动作而停机。 近年来,PK301因设备因素造成的典型故障问题 2.设备方面故障解决措施 有: 针对设备自身故障,采取以下措施。 (1)气阀故障气阀故障是最为常见的故障,包 1)加强配件和检修质量管理,采用优质合格的国 括阀片断裂、弹簧变形或断裂以及阀座密封面损坏等。 产配件,对配件质量严格把关。 故障原因分析:国产气阀在加工质量、装配精 2)注意检查冷却水压力及流量,定期清理机体冷 度、所用材质上的不足,造成气阀易出问题,出现超 却水夹套内的结垢,保证良好的冷却效果。 温、超压甚至损坏等现象,影响了压缩机的正常运行。 3)在隔离段内连通管的冲洗丙烯入口处设计加装 一(2)出口温度过高,造成压缩机联锁停车2009 个过滤器,彻底避免了连通管特别是其上单向阀易堵 年6月,因二段出口温度达到125℃而联锁停机,且一段 塞现象,保障冲洗丙烯所起的作用和效果。 温度也明显偏高。 4)将导气环上的直径5ram的导气孔由6个增加为 故障原因分析:气缸冷却水夹套多年未彻底清 l2个,以便增强排气能力,减小堵塞机率。 理,结垢严重,造成压缩气体时产生的热量不能及时带 5)充分利用检维修时机,对设备进行全面细致的 走,影响了冷却效果。 检查维护,为设备的长周期优质运行打下坚实的基础。 (3)曲轴箱润滑油油位下降2009年1O月,曲轴 箱油位反复出现油位不断下降现象,不得不停机加油。 四 结语 故障原因分析:为防止工艺气体中的杂质污染气 通过对丙烯循环气压缩机PK301故障原因的分析总 缸与曲轴箱之间的隔离段,特安装了一条清洁丙烯连续 结,吸取经验教训,同时采取相应的措施,以有效降低 冲洗线,新鲜气相丙烯以高于一段入口0.049MPa的压 故障率,保证聚丙烯装置这一重要设备的安全、平稳、 。力进入隔离段作为封气,工艺气体和外引冲洗丙烯气体 长周期运行,从而达到降低装置生产成本,提高经济效 分别从活塞杆的上下部迷宫密封,经导气环进入封闭的 益和保障安全环保的目的。GM 排气管,将活塞杆泄漏的工艺气体通过返回线吹扫至一 (收稿日期:2011/02/27) 66 年 

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