第30卷第9期2010年9月VOI.30N0.9山西煤炭SHAN×ICOAL文章编号:1672—5050(2010)09—0047—03复合顶板条件下煤巷综掘技术王敬卫1,孙炳兴2(1.淮南矿业集团公司张集煤矿,安徽淮南212300;2.煤炭科学研究总院重庆研究院,重庆伽037)摘要:张集煤矿在煤巷上山综掘施工中,为解决节理、裂隙发育的复合项板掉顶难题而提出的系列技术实践与创新,分析并验证了采用分部掘进、分次成巷(即先割顶部架顶粱,后割底部栽棚腿)的施工方法,成效显著,可为此类条件下煤巷综掘提供实践经验。关键词:复合顶板;棚网支护;综掘;分次成巷中图分类号:TD262.4+2文献标识码:A1煤矿概况张集煤矿为高瓦斯突出矿井,1214(1)工作面m一一430顶距,采用棚距600mm,最大控顶距900mm“掘一架一”的施工方法。这样,不但影响掘进速度,而且为一倾斜长臂工作面,标高范围一630m,工作面宽249.3m,倾斜长2效果不是很好,仍有随掘随掉现象。后又采取打撞楔的超前支护,虽可解决掉顶问题,但是频繁打撞174m~2197m,两巷及工作面切眼沿ll一2煤层顶板掘进。11—2煤层以块状为主,局部片状及粉末状;煤层结构复杂,含0~2层夹矸(以泥岩为主),煤层厚度2.35m~3.89楔的施工方法,不但增加支护成本,而且严重影响掘进速度。3施工问题的分析3.1复合顶板掉落的力学分析复合顶板的力学状态极为复杂,分离岩块的散体在三维空间有六个自由度,即在各个方向力和力矩作用下发生运动或保持平衡的六面体【1】。假设六面体下侧有自由空间,则六面体就有沿倾斜向下的推力。当六面体有向下推的趋势时,岩层断裂面将产生阻止六面体下推的摩擦阻力;上侧断裂面也会由于岩层似断未断,而有阻止六面体下推的向上拉力;支护的迎山角也会对六面体下推有个阻力。当总阻力小于六面体向下的推力时,就会发生冒顶。对复合顶板的掘进工作面,掘进时破坏了顺槽的复合顶板,可能给六面体开创一个去路,既增加产生m,倾角20一90,平均5。。11—2煤层顶板是复合顶板,直接顶为泥岩,含ll一3煤线(约O.5m),局部含粉砂岩,有较多植物化石碎片,部分段裂隙、节理发育明显,老顶为细中粒砂岩,煤层底板以泥岩为主。两顺槽支护设计为锚索网支护或“U”型棚网支护,以锚索网支护为主,当顶板不稳定时采用棚网支护。掘进中发现顶板多处节理、裂隙发育,主要采用棚网支护,“U”型棚网支护断面规格:净宽・净高=5000mm・3630mm,净断面积为15.32m2。采用S150J综掘机掘进一次成巷。2施工中遇到的问题1214(1)工作面是复合型顶板,特别是在节理、裂隙发育段,施工中直接顶经常掉落;有时在综掘机割完顶煤15min~20六面体的可能性,又减小已产生六面体下推时的阻力。当六面体周围出现一个自由空间,使六面体有了去路,而且六面体向去路方向又有一定的倾角时,在自重作用下六面体就有向去路方向的推力,从而使复合顶板出现掉渣冒顶现象。再者,受开挖扰动的影响,巷道围岩帮部产生的是拉应力,为应力降低区,说明此范围的岩层由min后,刚暴露的顶板即有m一1.5大块矸石掉落,一般掉落高度为1m。由于大面积掉顶,造成巷道顶部出现大面积空洞,不但危及井下工人安全,增加煤巷支护难度;而且空洞容易造成瓦斯积聚,加大矿井瓦斯灾害隐患。为减少掉顶的发生,在掘进施工中尽量减小控收稿日期:2010一06—29作者简介:王敬卫(1978一),男,河南禹州人,大学本科,助理工程师,从事煤炭采掘技术研究及管理工作。47万方数据山西煤炭SHAN×ICOAL第30卷第9期于开采扰动的作用,已经处于屈服破坏的状态,压应力集中区向深部转移。在巷道顶板处部分岩层的主应力表现为拉应力,顶板岩层中部呈现拉伸破坏趋势,顶板两角主要呈剪切破坏趋势12J。巷道在掘进过程中,除产生瞬时的弹塑性变形外,随着时间的推移还会产生蠕变变形,也就是说复合顶板的破坏程度与其空顶时间成正比。3.21214(1)掘进面复合顶板冒落分析根据复合顶板的力学分析、平衡条件、影响因素可知,导致张集煤矿1214(1)工作面顺槽掘进面复合顶板经常冒落的原因有:顶板节理、裂隙发育,加速综掘机割煤后顶板膨胀、变形、断裂、失稳、最后掉落这一过程;1214(1)工作面的顺槽净宽5m,净高3.64m,顺槽巷道沿煤层倾向方向向上掘进,煤层倾角2。~90,平均50。掘进断面大、且有一定上山角度,使两帮及迎头煤体易片帮,容易导致复合顶板的失稳,而破碎的顶板在自身重力的作用下极易出现掉顶现象;在一次成巷一个掘进循环施工中,最短空顶时间30min~40min,空顶时间较长。对于不稳定的顶板,空顶时间越长,顶板在支护前就越容易膨胀、变形、断裂,最后掉落;综掘机在掘进割煤时,会给工作面附近的煤岩体以很强的扰动应力并产生强烈振动,增加了工作面迎头及附近两帮煤体片帮程度,加速工作面后方空顶区岩层膨胀变形、断裂,使直接顶与老顶的离层加快;最终加快直接顶失稳掉落。4解决问题的方法4.1新的施工方法通过以上分析看出,不进行超前支护时,要解决施工中的掉顶问题,必须在顶板掉落前做好支护,缩短顶板空顶时间。正常顶板情况下的施工工艺流程为:安全检查一切割并清煤一移前探梁_架棚梁一背顶一载棚腿_背顶_载棚腿_上卡缆’+背帮。但是上述施工工艺流程在裂隙、节理发育的复合顶板条件下,却经常发生掉顶现象,因此需要改进流程、缩短空顶时间。在顶板掉落前支护好顶板,而分部掘进、分次支护的施工方法,即先割顶部架顶梁、而后割底部载棚腿,可实现提前支护,大大缩短复合顶板的空顶时间,该施工方法的工艺流程如万方数据下:安全检查_切割上部并清煤_移前探梁一架棚梁一背顶一+上棚梁卡缆_安全检查一切割下部并清煤-÷载棚腿_上棚腿卡缆_背帮。分部掘进、分次成巷架顶梁前掘进工作面示意图,见图1。圈1分次成雹掘进工作面示意图4.2分部掘进分次支护效果分析张集煤矿1214(1)工作面运输顺槽采用分部掘进、分次成巷的施工工艺,在节理裂隙广泛发育的复合顶板条件下,顺利掘进煤巷1000m以上,虽与一次成巷掘进程序有所增多,掘进速度也稍有降低,但很好地解决了复合顶板随掘随掉问题,对于安全生产起到至关重要作用。分部掘进、分次成巷在此种复合顶板条件下煤巷掘进取得成功,可从以下四个方面进行分析:第一,采用综掘机掘进两次成巷施工时,先割顶部煤后形成一个台阶(见图1),并及时对上部刚揭露的顶板及两侧巷帮进行支护,减小巷帮两角剪切破坏趋势,能有效减少割底煤时巷道两帮及上部迎头工作面煤体片帮的发生,防止了因片帮而影响顶板的稳定性,从而减少掉顶的发生。第二,采用两次成巷施工时,能有效的减少空顶时间。根据1214(1)工作面运输顺槽施工现场统计,综掘机掘进一次成巷作业时,割煤需要时间为25min一30min;而采用两次成巷施工时,割顶部煤需要时间12min。15min,可以减少空顶时间10min~18min。空顶时间越短就越容易避免掉顶,因此两次成巷可以减少掉顶的发生。第三,综掘机先割顶煤作业时间短,顶板岩层只发生弹塑性变形,还未处于屈服破坏状态,相对于综掘机一次成巷更容易避免由于割煤振动引起的掉顶。第四,两次成巷施工,可以减少伤人事故及事故隐患,并减弱事故破坏。割顶部煤后形成一个台阶,当顶板大块矸石掉落时先落到台阶上,从而避免伤人,即使出现事故,也由于台阶的缓冲可以减弱事故的破坏力度。再者,支护良好时,则无顶板空洞存在,可杜绝瓦斯积聚的空间,从而减少事故隐患。第30卷第9期2010年9月V01.30No.9山西煤炭SHAN×ICOALSeD.20105结论张集煤矿1214(1)运输顺槽施工中,广泛采用新复合顶板条件下,采用综掘机分部掘进分次支护,即先割顶部煤架顶梁、而后割底部载棚腿的施工方法,能有效地减少掉顶的发生,并可避免频繁使用打撞楔的超前支护,能有效地加快掘进进度。但在遇到构造引起的顶板破碎比较严重时,由于割煤后顶板就有可能掉落,须打撞楔或打超前锚杆进行超前支护。的施工方法,在顶板管理方面取得了不错的效果。实践证明,这一施工方法在裂隙、节理发育的复合顶板条件下,切实可行并卓有成效。在裂隙、节理发育的参考文献:【l】高树山,康岱昌.等.复合顶板冒落原因和控制【JJ:煤炭科技,2007,26(6).【2】李日富,回采巷道围岩三维受力特征及其维护的研究【D】.太原:太原理工大学,2006FuUyMechanizedDriVingTechnologyintheConditionofComplexRoofwANGJing—weil,SUNBing—xin酽(1.Zhan舀iMine,HuainanMiningGroup,HuainaJlAnhui212300,China;2.Chongqinglnstitute,CoalScienceResearchInstitute,ChongqingAbstract:Thepaperintroducesleminasa400037,China)seriesoftechnolo舀calpracticesandinnoVationstosolVetheprob—thef射lofcomplexroofinjointandfhcturedevelopmentduring山erisingfully—mechanicaldriVingZhan舀imine.7rhestudyanalyzesthepracticeofsteppeddriVingandstagedtunneling(thatis,firstcut—tingtopbeams,thencuttingboot}lsinlation.legs).TheresultshowsitsdistinctefkctanditsbenentsforthesimilarKeywords:complexmof.shedsupporting;fullymechanizeddriving;stagedtunneling编辑:刘新光(上接第43页)4结论靠近工作面,改为2m左右;由工作面前方支承压力分布特征可以判定来压规律,并且得到超前支承压通过FLAc3D对该矿工作面前方支撑压力的模拟研究发现,在初次来压之前,工作面前方支承压力逐渐增加,峰值平时距工作面5m左右,来压时参考文献:力在工作面推进50m时出现,最大值约为27MPa,对该矿的大采高综放生产具有一定的指导意义。fl】黄炳香,刘长友,吴锋锋,等.极松散细砂岩顶板下放煤工艺散体模型试验研究[j].中国矿业大学学报,2006,35(3):351—355.[2】毛德兵.大采高综放开采及其应用可行性分析….煤矿开采,2003,8(1):11一14,21.【31康天合,葛耀勇,柴肇云,等.底层大采高综放全厚开采20m特厚中硬煤层的物理模拟研究【J】.岩石力学与工程学报.2007,26(5):1065—1070.【4】王家臣.我围综放开采技术及其深层次发展问题的探讨….煤炭科学技术,2005,33(1):14—17.【5】康天合,宋选民,弓培林.煤层条件对顶煤可放性的影响研究….岩土工程学报,1996,18(5):22—29.NumericalSimulationResearchonFrontSupportStressofFuny—mechanizedCaVingFacewithLargeZHANGMiningHeightYong_jun048200,China)(QinheEnergyGroup,JinchengShanxiAbst阳ct:OntheexistenceconditionsofNo.13numericalsimulation,thestudyanalyzedf南ntwithlargeminingand4.5mbottomheightforse锄ofXiegoumineandtheapplicationofFLAC3Dsupportstressofworkingfaceduringthefull—seammining14.6mVeryt}lickseam,topcoalandcavingchamcte“stics,whichisbeneficialthesimilarworkingfaces.Keywords:numericalsimulation;fully—mechanizedcaVingf孔ewithlargeminingheight;verythickseam编辑:刘新光49万方数据