1. 8月1号,污油池内污水送外单位处理,约:12吨
2. 8月1号15:00,一段循环氢中测硫化氢含量,含量为零;然后将一段脱硫塔R104切出一段系统,单独氢气保压;到2号9:00又测一段循环氢中硫化氢含量,含量仍为零,间隔几天测一段循环氢中硫化氢含量,含量也为零
3. 8月1号,由于二段系统压差持续上升,可能是换热器内铵盐结晶所致,所以二段开始连续进水,20kg~25kg/h
4. 8月1号,T405釜出重芳烃—1颜色开始发黑,变为棕黑色
5. 8月2号,V102a内碱液送外单位处理约:6吨
6. 8月2号由于丹化12:00停止供氢气,11:00一段、二段同时进混三甲苯—3冷油1小时,循环带油1小时后氢气保温保压,精馏段停车;到18:00丹化供氢恢复,一段、二段、精馏段全部进入开车程序
7. 8月2号,一段出料过滤器过滤袋更换
8. 8月2号20:00,港口线全厂跳电,所有运行设备都跳闸,电路切换至化工线,恢复生产
9. 8月3号9:00,V201A焦化二甲苯开始兑进一段0.5m3/h,到8月6号8:00停进一段,主要是由于兑入后二段溴价逐步上升到4.0左右,最高到4.4,而且影响到成品颜色,混三甲苯—1、混三甲苯—3、混四甲苯馏后颜色变黄
10. 8月4号,V104b内碱液硫化钠含量过高,吸收硫化氢效果差,故更换约:5 m3(用片碱30包×25kg/包=750kg)
11. 8月4号,C501出口氢气钢瓶组及新配管线1.0Mpa试漏合格,氢气打压至12.0Mpa投入使用
12. 8月5号,V102a内废碱液送外单位处理,约:12吨
13. 8月5号,V104a内碱液更换,约:5 m3(用片碱40包×25kg/包=1000kg)
14. 8月5号,2#循环水泵暂停使用,作为备用泵,3#循环水泵投入使用,变频节电器运行
15. 8月23号开工后,停注二段加氢前的阻聚剂,将注入点改到原料进料线,并相应增加预处理塔气相线阻聚剂的注入量,按阻聚剂调试方案运行
16. 8月25号,一段出料过滤器过滤袋更换
17. 8月25号,一段出料离心机由于排渣口一直有料排出,故停机维修;16:00修复后投入使用,运行正常,主要是由于封头处密封垫片渗漏所致
18. 8月27号,消防水地下管线渗漏处补焊好
19. 自23号开工后,T405釜出颜色有所好转,由棕黑色变为棕色
20. 8月26号,V102a内碱液送外单位处理约:5吨
21. 8月29号,V102a内碱液送外单位处理约:6吨
22. 8月30号,V102a内碱液送外单位处理约:11吨
23. 8月31号,消防泡沫地下管线渗漏处补焊好